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    邯鄲熱電廠200 MW機(jī)組真空低原因分析

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    邯鄲熱電廠200 MW機(jī)組真空低原因分析
     
    1概述
        邯鄲熱電廠#11、#12汽輪機(jī)是由哈爾濱汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的CC140/N200-12.7/535/535型抽凝式供熱機(jī)組,型式為超高壓、一次中間再熱、單軸、雙排汽。真空系統(tǒng)配2臺(tái)射水抽汽器,1臺(tái)運(yùn)行,1臺(tái)備用。
        2臺(tái)機(jī)組長(zhǎng)期以來(lái)真空嚴(yán)密性水平不甚理想,真空系統(tǒng)泄漏達(dá)1 200 Pa/min以上,直接影響著機(jī)組的真空狀況,尤其在夏季,隨著環(huán)境溫度的升高,真空狀況更為惡劣,為此對(duì)機(jī)組真空系統(tǒng)進(jìn)行了氦質(zhì)譜檢漏試驗(yàn),同時(shí)對(duì)真空系統(tǒng)存在的問(wèn)題進(jìn)行了綜合分析,并提出了真空系統(tǒng)的改進(jìn)方案,以更好地保障機(jī)組運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性和安全性。
    2真空系統(tǒng)氦質(zhì)譜檢漏試驗(yàn)
    2.1檢漏方法介紹
        本次試驗(yàn)所用儀器為日本真空公司生產(chǎn)的HELIOT303AS電廠專用型氦質(zhì)譜真空檢漏儀。應(yīng)用氦質(zhì)譜檢漏儀進(jìn)行真空系統(tǒng)檢漏一般有兩種方法,即真空法和吸槍法,本次試驗(yàn)用真空法進(jìn)行檢漏。現(xiàn)場(chǎng)檢漏時(shí),先把真空泵前空氣管真空表閥門關(guān)閉,拆下真空表,接上檢漏儀的連接管路,開(kāi)啟檢漏儀,檢漏儀經(jīng)過(guò)自檢過(guò)程進(jìn)入待檢狀態(tài),將氣流方式設(shè)置為大漏氣流模式,這時(shí)分別打開(kāi)測(cè)試口電磁閥和旁路電磁閥,打開(kāi)真空表前手動(dòng)門,控制調(diào)節(jié)閥開(kāi)度,調(diào)整測(cè)試口的壓強(qiáng)在100 Pa左右,然后便可進(jìn)行真空系統(tǒng)漏點(diǎn)漏率的測(cè)試。
    2.2檢漏結(jié)果
            分別對(duì)2臺(tái)機(jī)組真空系統(tǒng)各200余處可疑泄漏部位進(jìn)行檢測(cè),發(fā)現(xiàn)2臺(tái)機(jī)組漏點(diǎn)位置較為相似,其中低壓缸前、后汽封,低壓缸部分防爆門,中壓缸前、后汽封,疏水?dāng)U容器等處泄漏較為嚴(yán)重。
    3真空系統(tǒng)存在的問(wèn)題及建議
    3.1射水池水溫偏高
            到了夏季2臺(tái)射水池的水溫均較高,有時(shí)達(dá)43 ℃以上,造成射水池水溫偏高主要有以下幾個(gè)因素。
            a. 射水池的溢水管及補(bǔ)水管均布置在射水池的上部。當(dāng)射水池補(bǔ)水時(shí),一部分低溫水未進(jìn)行換熱便從溢水管排出,射水池下部的水則未進(jìn)行充分換熱。
            b. 溢水管管徑設(shè)計(jì)較細(xì),直徑只有150 mm。當(dāng)射水池的補(bǔ)水量稍大時(shí),射水池的水位便會(huì)快速升高,直到水溢出射水池,顯然這無(wú)法滿足射水池大量補(bǔ)水的要求,造成射水池中水溫較高卻無(wú)法大量換水降溫。
            c. 射水池的補(bǔ)水引自工業(yè)水泵出口管,工業(yè)水池的水源一路引自循環(huán)水泵前池,如循環(huán)水溫度升高時(shí),射水池的補(bǔ)水溫度也會(huì)相應(yīng)升高,尤其是環(huán)境溫度較高時(shí),射水池補(bǔ)水溫度可高達(dá)35 ℃左右。在盡量加大補(bǔ)水量的情況下,射水池的水溫還高達(dá)40 ℃以上。
      射水池的水溫越高,對(duì)應(yīng)該溫度的汽化壓力也越高,水溫高到一定值,大量工作液便會(huì)在抽汽器中汽化。故射水抽汽器的工作液溫度對(duì)其抽吸效率影響極大,直接影響著機(jī)組的真空狀況。早在機(jī)組調(diào)試過(guò)程中,就進(jìn)行了真空隨射水池水溫變化試驗(yàn),其變化曲線見(jiàn)圖1。
     

     
           從圖1可以看出射水池水溫對(duì)機(jī)組的真空狀況有著極大的影響。建議在機(jī)組大修時(shí)對(duì)射水池的補(bǔ)水管及溢水管重新進(jìn)行布置,將補(bǔ)水管伸至射水池的底部;同時(shí)將溢水管的管徑加粗,使換水更為充分。如果將一部分地下水并入射水池的補(bǔ)水管,夏季環(huán)境溫度較高時(shí),可用一部分溫度較低的地下水補(bǔ)入射水池,則會(huì)更好地改善機(jī)組的真空狀況。另外機(jī)組正常運(yùn)行時(shí),應(yīng)在保證射水池不向外溢水的前提下盡量加大補(bǔ)水量,適當(dāng)降低射水池水溫。
    3.2軸封冷卻器至凝汽器水封帶存在問(wèn)題
           中壓缸前后汽封末檔泄汽通過(guò)軸封冷卻器冷卻,疏水經(jīng)過(guò)多級(jí)水封帶回到凝汽器,如果水封沒(méi)有破壞,軸封冷卻器又保持一定的水位,中壓缸前后汽封處不應(yīng)有大量的空氣進(jìn)入凝汽器。對(duì)機(jī)組真空系統(tǒng)檢漏發(fā)現(xiàn),2臺(tái)機(jī)組中壓缸前后汽封泄漏均非常嚴(yán)重,故認(rèn)為軸封冷卻器一直是無(wú)水位運(yùn)行,且水封帶水封沒(méi)有很好地形成。
        水封帶設(shè)計(jì)有注水管,注水管引自凝結(jié)水補(bǔ)水調(diào)整門后,由于凝結(jié)水系統(tǒng)回收了一部分低位水箱的水,低壓加熱器利用一部分老廠來(lái)的蒸汽加熱,機(jī)組正常運(yùn)行時(shí),凝汽器的補(bǔ)水量很少,從凝結(jié)水補(bǔ)水調(diào)整門至凝汽器的補(bǔ)水管路處于負(fù)壓狀態(tài),運(yùn)行過(guò)程中,水封帶無(wú)法進(jìn)行注水。
        軸封冷卻器疏水至凝汽器管路沒(méi)有閥門,軸封冷卻器水位無(wú)任何控制手段,經(jīng)常無(wú)水位運(yùn)行,水封帶水封一旦被破壞,軸封末檔泄汽攜帶大量的空氣進(jìn)入凝汽器。建議有機(jī)會(huì)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行如下改進(jìn):
            a. 軸封冷卻器至水封帶之間管路增加一道手動(dòng)門,運(yùn)行過(guò)程中,可通過(guò)控制手動(dòng)門來(lái)調(diào)整軸封冷卻器水位,同時(shí)有利于水封帶水封的形成。
            b. 將水封帶的注水引自凝結(jié)水管路,有利于運(yùn)行過(guò)程中對(duì)水封帶進(jìn)行注水。
            c. 軸封冷卻器疏水管路經(jīng)過(guò)水封帶接至凝汽器熱井,可在水封帶后加裝一道手動(dòng)門并將水封帶后疏水管路接至凝汽器熱井以上,當(dāng)水封被破壞后,可通過(guò)控制該手動(dòng)門加快注水過(guò)程。
    3.3密封水壓力不足
        該機(jī)組所有負(fù)壓側(cè)閥門的密封水均取自凝結(jié)水管路,由于密封水母管直徑只有20 mm左右,隨著機(jī)組運(yùn)行時(shí)間增長(zhǎng),管路很可能因結(jié)垢或被固狀物堵塞而使通流能力降低,從而使密封水壓力降低,密封水對(duì)負(fù)壓側(cè)閥門不能起到很好的密封效果,致使空氣漏入凝汽器。為了很好地了解該機(jī)密封水壓力對(duì)真空的影響,進(jìn)行了凝結(jié)水壓力變化試驗(yàn)。將凝結(jié)水主調(diào)門開(kāi)度從37%關(guān)至14%,凝結(jié)水母管壓力從1.527 MPa升高至1.658 MPa,結(jié)果機(jī)組真空從-91.36 kPa提高至-92.0 kPa,機(jī)組真空有了非常明顯的改善。可見(jiàn)密封水壓力對(duì)機(jī)組真空有著很大的影響,這進(jìn)一步說(shuō)明由于密封水壓力不足已使大量的空氣漏入凝汽器。
        在機(jī)組大修過(guò)程中對(duì)密封水管路進(jìn)行了改進(jìn)。
            a. 將密封水母管管徑加粗至50 mm,且視系統(tǒng)的布置情況,增加一些支路,以增強(qiáng)各閥門密封水水源的穩(wěn)定性。
            b.在密封水母管加裝一個(gè)機(jī)械控制壓力調(diào)整門,以維持密封水壓力的穩(wěn)定。密封水壓力調(diào)整后真空隨時(shí)間變化情況見(jiàn)圖2。
            c. 密封水管路母管或支路盡量接近各負(fù)壓門,以減少密封水末端管路的長(zhǎng)度。

    3.4低壓缸汽封徑向間隙大
        通過(guò)這次檢漏試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)低壓缸前后汽封處泄漏較為嚴(yán)重,漏率達(dá)到7×10-7 Pa/min。由于泄漏面積較大,對(duì)機(jī)組的真空狀況造成很大影響。為此進(jìn)行了調(diào)整汽封壓力的對(duì)比性試驗(yàn),將汽封母管壓力從0.15 MPa提高至0.23 MPa,并調(diào)整各供汽分門,增大低壓缸汽封的供汽量,但并沒(méi)有消除低壓缸汽封處的泄漏,這足以說(shuō)明因低壓缸汽封的徑向間隙較大,使大量空氣漏入真空系統(tǒng)。建議在機(jī)組大修過(guò)程中對(duì)汽封片進(jìn)行認(rèn)真檢查,并重新調(diào)整汽封徑向間隙。
    3.5疏水?dāng)U容器有漏點(diǎn)
        這次檢漏,在甲、乙擴(kuò)容器處發(fā)現(xiàn)較多漏點(diǎn),經(jīng)過(guò)仔細(xì)的分析,認(rèn)為疏水?dāng)U容器及有關(guān)系統(tǒng)存在如下問(wèn)題:
            a. 2個(gè)疏水?dāng)U容器無(wú)噴水減溫裝置,機(jī)組運(yùn)行時(shí),尤其在啟動(dòng)過(guò)程中,疏水?dāng)U容器溫度相當(dāng)高,一方面增加了對(duì)凝汽器的熱沖擊,另一方面交變熱應(yīng)力也容易使擴(kuò)容器焊口產(chǎn)生裂紋,從而造成空氣漏入真空系統(tǒng)。
            b. 一些疏水門的內(nèi)漏嚴(yán)重,尤其是高溫高壓閥門的泄漏對(duì)擴(kuò)容器的熱沖擊較大,同時(shí)也增加了凝汽器的熱負(fù)荷。
           建議對(duì)2臺(tái)機(jī)組疏水?dāng)U容器加裝噴水減溫裝置,并利用大小修機(jī)會(huì)對(duì)內(nèi)漏較嚴(yán)重的高溫高壓閥門進(jìn)行處理或更換。 
    4初步效果
      #12機(jī)大修過(guò)程中,針對(duì)真空系統(tǒng)存在的部分問(wèn)題,采取了如下措施。
            a. 將水封帶注水改為從凝結(jié)水泵出口管引出,機(jī)組正常運(yùn)行過(guò)程中,可較好地對(duì)水封帶注水。
            b. 檢查所有負(fù)壓閥門密封水管路,并對(duì)堵塞的管路進(jìn)行處理。
            c. 改變射水池的補(bǔ)水方式,將射水池的補(bǔ)水管引至射水池的底部,改善射水池工作液換熱效果。
            d. 重新調(diào)整汽封徑向間隙。
        通過(guò)采取以上措施,取得了良好的效果,機(jī)組真空狀況有了較為明顯的改善,真空嚴(yán)密性試驗(yàn)結(jié)果已達(dá)400 Pa/min。
    5結(jié)論
           針對(duì)邯鄲熱電廠#11、#12機(jī)真空系統(tǒng)的檢漏情況,認(rèn)真分析了真空系統(tǒng)存在的問(wèn)題,認(rèn)為造成機(jī)組真空低的主要原因?yàn)樯渌厮疁馗摺⑤S封冷卻器無(wú)水位運(yùn)行且水封帶水封破壞、密封水壓力不足、汽封間隙大及疏水?dāng)U容器熱負(fù)荷較大。在#12機(jī)組大修過(guò)程中對(duì)真空系統(tǒng)存在的部分問(wèn)題進(jìn)行處理,機(jī)組的真空狀況有了較為明顯的改善,如果對(duì)真空系統(tǒng)存在的其它問(wèn)題也進(jìn)行較為徹底的處理,機(jī)組真空狀況一定會(huì)有更大的改善。


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